数控加工中心Z向加工尺寸不稳定,客户反应批量加工时Z向尺寸不稳定,忽上忽下
1:现场用千分表加工中心机机床的检测Z向重复定位,误差在合格范围内,0.004MM,判断不是Z轴硬件问题。
2:查看加工中心换刀点无变化,换刀动作流畅无异常。
3:加工中心,客户描述不换刀加工没问题,一换刀就有误差。
4:加工中心根据描述初步怀疑主轴有问题。
5:加工中心检查主轴打刀量以及主轴芯轴上下浮动尺寸:打刀量0.8MM左右,芯轴松紧刀浮动0.08MM,均在范围内,主轴无异响,主轴锥孔跳动0.003MM,正常,判断主轴结构部分无问题。
6:加工中心观察主轴锥孔内壁,发现内壁有凸起亮点,检查刀柄,也有类似硬点,检查刀库刀套,刀套内有铁销扎进刀套内部 根据以上,初步判断是加工时把铁销带进主轴,导致换刀后拉刀有一定误差。
处理方法:用1000号纱布清理主轴锥孔,刀柄,清理刀套,现场试加工,软硬料试切,Z向误差在0.002MM以内,问题解决,由此判断是客户加工环境导致,与设备无关 。